液壓挖掘機行走部分的液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,當(dāng)其中某個部件發(fā)生故障而導(dǎo)致液壓系統(tǒng)超高壓時,將使更多的部件受到嚴重損壞。但檢修時往往只注意這些受損嚴重的部件,而忘記了損壞輕微的“禍?zhǔn)住辈考?。在維修卡特365BL型挖掘機行走部件的過程中,就遇到這種情況,現(xiàn)介紹如下,供同行參考。
這臺挖掘機的右側(cè)終傳動漏油,導(dǎo)致液壓油減少。拆開終傳動齒輪箱檢查,發(fā)現(xiàn)終傳動浮動油封(圖1中5)損壞;拆下行走馬達檢查,發(fā)現(xiàn)其兩端軸承油封損壞。
據(jù)此,認為故障是由新購馬達的油封損害,液壓油經(jīng)過行走馬達軸承進入終傳動齒輪箱,只是齒輪箱內(nèi)的油壓升高,將浮動油封沖壞。又因該機已運行進5000h,行走部分一直正常,所以更使我們相信此次漏油的確是由于行走馬達油封損壞所致。
可是在更換馬達油封和終傳動浮動油封以后,僅運行了30h,就再次出現(xiàn)了終傳動漏油現(xiàn)象,而且右側(cè)行走已無法工作。經(jīng)解體檢查,發(fā)現(xiàn)不但終傳動油封再次損壞,而且行走馬達也已嚴重損壞。情況如下:
(1)9個馬達滑靴(銅合金)中,有一個已與馬達柱塞(圖2中3)球頭脫離,且柱塞球頭有嚴重的磨損痕跡。顯然這些痕跡是由于滑靴脫落后,住塞球頭與斜盤直接摩擦而形成的。而其余的滑靴內(nèi)表面雖磨損嚴重但仍沒有與柱塞球頭脫離,且與斜盤配合的表面均有嚴重的磨粒磨損痕跡。
(2)銅合金粉末遍布整個行走馬達殼體之中。用10倍放大鏡觀察滑靴碎塊,發(fā)現(xiàn)其中一塊斷面上有貝殼狀疲勞紋,說明滑靴發(fā)生了疲勞斷裂。
根據(jù)以上的損壞現(xiàn)象,判定這一次故障是由于一個滑靴的材料有缺陷而引起的,即其出現(xiàn)裂紋后致使大量高壓油從柱塞內(nèi)孔進入泄油殼體,而泄油通道又來不及將這些高壓油及時排走,從而沖壞馬達的油封,最后進入終傳齒輪箱將浮動油封沖壞。
基于上述分析,對其進行了第2次修理,即更換了終傳動浮動油封,修復(fù)了行走馬達。但在試運行1h后拆開終傳動加油堵頭檢查,卻發(fā)現(xiàn)終傳動箱內(nèi)充滿了液壓油液齒輪油的混合液,中傳動油封及新購馬達油封再次被損壞。很顯然,此故障的原因已不再是新購馬達的滑靴所致,而是別的能導(dǎo)致殼體壓力增高的部件。于是,對整個液壓系統(tǒng)進行了檢查,結(jié)果是:
(1)液壓系統(tǒng)的壓力正常,無超壓情況。
(2)行走馬達殼體的泄漏量正常,不應(yīng)有泄漏不及時而產(chǎn)生超壓的故障(按廠家規(guī)定,在殼體泄漏油出口與泄漏回油管接頭處測量,測量時將泄漏回油管拆下)。
(3)殼體回油濾芯功能正常,沒有堵塞不暢的故障。
檢查至此發(fā)現(xiàn),右側(cè)行走馬達殼體泄漏回油管被壓扁,導(dǎo)致了殼體超壓的故障,而回油管被壓扁則是由于挖掘機底盤鋼板受撞擊變形而引起的。
經(jīng)再三詢問操作手,方知這臺挖掘機曾于故障發(fā)生前不久,在快速行進中撞上一塊巖石,撞擊點碰巧對著內(nèi)有右側(cè)行走馬達殼體泄漏的回油管通過的底盤鋼板處,而被撞擊后的鋼板正好將回油管壓扁。由于挖掘機的工作環(huán)境惡劣,在工作中底盤與巖石相撞是常有的事,所以在前幾次檢修中沒有考慮到底盤受損會引發(fā)終傳動故障。
經(jīng)過矯正底盤鋼板、更換回油管及油封后,挖掘機終于運行正常。
殼體泄漏回油管一處不顯眼的壓扁,就引起油封及馬達的嚴重損壞,經(jīng)3次檢修方才找到故障的根源。想當(dāng)初故障初次出現(xiàn)時就應(yīng)該分析到此,如果是殼體壓力過高將密封損壞,那么為何比密封承壓更低的回油濾芯沒有損壞呢?第二次出現(xiàn)故障后應(yīng)該分析的是,如果是滑靴的損壞導(dǎo)致行走馬達損壞,為何回繼續(xù)造成行走馬達的密封損壞?由于沒能抓住這些矛盾的現(xiàn)象,只進行表面的分析,結(jié)果是勞而無功。
由此可見,對系統(tǒng)的認真檢查與分析是十分重要的,決不可以先入為主的思路來解釋還沒有正確結(jié)論的問題,只有經(jīng)過全面而系統(tǒng)的故障分析并驗證后,才可以進行修復(fù)工作。
液壓挖掘機行走部分的液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,當(dāng)其中某個部件發(fā)生故障而導(dǎo)致液壓系統(tǒng)超高壓時,將使更多的部件受到嚴重損壞。但檢修時往往只注意這些受損嚴重的部件,而忘記了損壞輕微的“禍?zhǔn)住辈考9P者在維修卡特365BL型挖掘機行走部件的過程中,就遇到這種情況,現(xiàn)介紹如下,供同行參考。
這臺挖掘機的右側(cè)終傳動漏油,導(dǎo)致液壓油減少。拆開終傳動齒輪箱檢查,發(fā)現(xiàn)終傳動浮動油封損壞;拆下行走馬達檢查,發(fā)現(xiàn)其兩端軸承油封損壞。
據(jù)此,認為故障是由新購馬達的油封損害,液壓油經(jīng)過行走馬達軸承進入終傳動齒輪箱,只是齒輪箱內(nèi)的油壓升高,將浮動油封沖壞。又因該機已運行進5000h,行走部分一直正常,所以更使我們相信此次漏油的確是由于行走馬達油封損壞所致。
可是在更換馬達油封和終傳動浮動油封以后,僅運行了30h,就再次出現(xiàn)了終傳動漏油現(xiàn)象,而且右側(cè)行走已無法工作。經(jīng)解體檢查,發(fā)現(xiàn)不但終傳動油封再次損壞,而且行走馬達也已嚴重損壞。情況如下:
(1)9個馬達滑靴(銅合金)中,有一個已與馬達柱塞(圖2中3)球頭脫離,且柱塞球頭有嚴重的磨損痕跡。顯然這些痕跡是由于滑靴脫落后,住塞球頭與斜盤直接摩擦而形成的。而其余的滑靴內(nèi)表面雖磨損嚴重但仍沒有與柱塞球頭脫離,且與斜盤配合的表面均有嚴重的磨粒磨損痕跡。
(2)銅合金粉末遍布整個行走馬達殼體之中。用10倍放大鏡觀察滑靴碎塊,發(fā)現(xiàn)其中一塊斷面上有貝殼狀疲勞紋,說明滑靴發(fā)生了疲勞斷裂。
根據(jù)以上的損壞現(xiàn)象,我們判定這一次故障是由于一個滑靴的材料有缺陷而引起的,即其出現(xiàn)裂紋后致使大量高壓油從柱塞內(nèi)孔進入泄油殼體,而泄油通道又來不及將這些高壓油及時排走,從而沖壞馬達的油封,最后進入終傳齒輪箱將浮動油封沖壞。
基于上述分析,對其進行了第2次修理,即更換了終傳動浮動油封,修復(fù)了行走馬達。但在試運行1h后拆開終傳動加油堵頭檢查,卻發(fā)現(xiàn)終傳動箱內(nèi)充滿了液壓油液齒輪油的混合液,中傳動油封及新購馬達油封再次被損壞。很顯然,此故障的原因已不再是新購馬達的滑靴所致,而是別的能導(dǎo)致殼體壓力增高的部件。于是,對整個液壓系統(tǒng)進行了檢查,結(jié)果是:
(1)液壓系統(tǒng)的壓力正常,無超壓情況。
(2)行走馬達殼體的泄漏量正常,不應(yīng)有泄漏不及時而產(chǎn)生超壓的故障(按廠家規(guī)定,在殼體泄漏油出口與泄漏回油管接頭處測量,測量時將泄漏回油管拆下)。
(3)殼體回油濾芯功能正常,沒有堵塞不暢的故障。
檢查至此發(fā)現(xiàn),右側(cè)行走馬達殼體泄漏回油管被壓扁,導(dǎo)致了殼體超壓的故障,而回油管被壓扁則是由于挖掘機底盤鋼板受撞擊變形而引起的。
經(jīng)再三詢問操作手,方知這臺挖掘機曾于故障發(fā)生前不久,在快速行進中撞上一塊巖石,撞擊點碰巧對著內(nèi)有右側(cè)行走馬達殼體泄漏的回油管通過的底盤鋼板處,而被撞擊后的鋼板正好將回油管壓扁。由于挖掘機的工作環(huán)境惡劣,在工作中底盤與巖石相撞是常有的事,所以在前幾次檢修中沒有考慮到底盤受損會引發(fā)終傳動故障。
經(jīng)過矯正底盤鋼板、更換回油管及油封后,挖掘機終于運行正常。
殼體泄漏回油管一處不顯眼的壓扁,就引起油封及馬達的嚴重損壞,經(jīng)3次檢修方才找到故障的根源。想當(dāng)初故障初次出現(xiàn)時就應(yīng)該分析到此,如果是殼體壓力過高將密封損壞,那么為何比密封承壓更低的回油濾芯沒有損壞呢?第二次出現(xiàn)故障后應(yīng)該分析的是,如果是滑靴的損壞導(dǎo)致行走馬達損壞,為何回繼續(xù)造成行走馬達的密封損壞?由于沒能抓住這些矛盾的現(xiàn)象,只進行表面的分析,結(jié)果是勞而無功。
由此可見,對系統(tǒng)的認真檢查與分析是十分重要的,決不可以先入為主的思路來解釋還沒有正確結(jié)論的問題,只有經(jīng)過全面而系統(tǒng)的故障分析并驗證后,才可以進行修復(fù)工作。
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lhg918
2014-09-16
文中有重復(fù)的段落,但經(jīng)驗值得借鑒
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鏟運機
2012-02-06
文中有重復(fù)的段落,但經(jīng)驗值得借鑒。
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