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鐵甲網(wǎng)首頁 鐵甲論壇 推土機故障排除六實例

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推土機故障排除六實例

默傷、、、 2014-01-21

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1.突然熄火后無法啟動
  一臺TY160型推土機作業(yè)過程中突然熄火后就再也不能啟動。初步認為是油路故障。檢查發(fā)現(xiàn),燃油濾清器內(nèi)有燃油,但啟動時通往噴油器的油路中卻無燃油,斷定噴油泵有故障。檢查噴油泵時發(fā)現(xiàn),斷油閥接線柱無電流通過。拆下啟動開關(guān)、檢查線路時發(fā)現(xiàn),通往斷油閥的電源線接頭松脫,線路破舊。重新接上接頭后,仍啟動不著。后將斷油閥手控制螺釘擰進才啟動成功。
  另一臺TY120型推土機在作業(yè)過程中,突然機油報警紅燈閃亮,發(fā)動機發(fā)出異響,停機檢查發(fā)現(xiàn),發(fā)動機曲軸箱中機油液面高度在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),無異常情況。繼續(xù)作業(yè)沒多久,發(fā)動機突然熄火,再也不能啟動。拆下曲軸箱后才發(fā)現(xiàn),連桿軸頸部位燒蝕嚴(yán)重,曲軸軸瓦燒熔。分析認為,這起事故是由于在修理發(fā)動機時,飛輪安裝不當(dāng)造成失衡引起的。按要求,修后應(yīng)在裝機前按技術(shù)要求進行曲軸飛輪組的動平衡校準(zhǔn)。使用中一旦飛輪失去平衡,須重新校正,否則將使發(fā)動機在運行中振動越來越嚴(yán)重,造成“抱軸燒瓦”事故,有時甚至?xí)駭嗲S的相關(guān)零部件。

2.掛擋后機器不行走
  一臺TY220型推土機工作約2000h后,出現(xiàn)啟動后立刻掛擋不行走,需要運轉(zhuǎn)6~10min后才能行走,或者要從變速油路細濾器側(cè)壓口進行人為排氣后才能行走。故障實質(zhì)是油壓建立不及時,原因是變速泵吸空。吸空的原因可能是,吸油油路中管接頭密封不良、吸油軟管破損或變速泵骨架油封損壞等。于是檢查并更換了粗濾器及變速泵吸油口的O形圈,對吸油膠管進行了加壓試驗,結(jié)果確定該管無破損;拆檢變速泵,骨架油封并未損壞;進一步檢查發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)向泵的吸油口處有漏油痕跡,是油管緊固螺栓松動造成的。該機的變速油路和轉(zhuǎn)向油路共用一只粗濾器,且轉(zhuǎn)向泵吸油口在下,變速泵吸油口在上;當(dāng)轉(zhuǎn)向泵吸油管路漏氣時,停機一段時間后導(dǎo)致粗濾器中不存油,因此造成啟動時變速泵吸空。更換了轉(zhuǎn)向泵吸油口的O形圈、緊固軟管,故障排除。


3.變速器外殼冒煙
  一臺TY160型推土機,在連續(xù)工作2h后,油溫上升到120~140℃,且變速器外殼冒煙,液力傳動油從油口向外噴出,但變速器的輸出速度沒有降低。分析排查變速泵與變矩器,并清洗磁濾芯,更換細濾器,最后證明散熱器和油管均未堵塞。
  拆檢變速器后發(fā)現(xiàn),前進擋的壓盤有裂紋,且固定于后箱體的9個螺栓中有2個已被拉傷;離合器片和墊板均有不同程度的磨損和撓曲,并因長時間高溫導(dǎo)致有的墊板變?yōu)樯钏{色;離合器彈簧的自由長度也不能達到標(biāo)準(zhǔn)尺寸,其中前進、后退擋的離合器彈簧應(yīng)為59 mm,實測為57mm,Ⅱ、Ⅲ速的離合器彈簧應(yīng)為41.3mm,實測為40.3mm。更換了變速器內(nèi)前進擋位的壓盤及達不到標(biāo)準(zhǔn)尺寸的摩擦片、墊板和離合器彈簧,重新加工兩只螺栓,更換了磨損件的密封件,清洗變速器內(nèi)各零部件并裝復(fù)。裝機之前,用氣泵檢查變速器各缸活塞:結(jié)果氣泵壓力為0.4MPa時,行程為3mm,說明變速器離合器分離徹底、有效。通過3個月的運轉(zhuǎn),再未出現(xiàn)油溫過高的現(xiàn)象。

4.液力變矩器油溫過高
  一臺TY165B型推土機工作時液力變矩器油溫過高。查看變速器的油位,油量適量。檢查油溫表,也正常。用壓力表分別對變速器調(diào)節(jié)安全閥、液力變矩器進口安全閥、液力變矩器出口調(diào)節(jié)閥進行壓力檢測,均正常。于是將故障原因鎖定為液力變矩器安全閥動作不正常。卸下變矩器安全閥,拆檢發(fā)現(xiàn)閥芯被卡死。清洗后裝復(fù)試機,變矩器油溫恢復(fù)正常。

5.不能轉(zhuǎn)向或跑偏
  一臺T140型推土機使用過程中逐漸出現(xiàn)轉(zhuǎn)向失靈,最后不能向左轉(zhuǎn)向,向右轉(zhuǎn)向也困難,而且在轉(zhuǎn)向時發(fā)動機轉(zhuǎn)速明顯降低。判斷認為,可能是轉(zhuǎn)向離合器不能分離,導(dǎo)致轉(zhuǎn)向時只是制動器起作用,使發(fā)動機負荷加大,轉(zhuǎn)速降低。經(jīng)檢測,液壓系統(tǒng)油壓正常、轉(zhuǎn)向操縱閥之后的油路有泄漏。拆檢轉(zhuǎn)向離合器時發(fā)現(xiàn),左側(cè)固定連接盤的大螺母已松動,裝在后橋軸端錐底花鍵上的連接盤很容易取下,連接盤和軸承座的配合面都已磨損;右側(cè)磨損較左側(cè)輕一些,且固定連接盤的大螺母并未松動,連接盤在后橋軸上固定很緊,致使卸下大螺母后還得用拉力器才能卸下;右側(cè)的軸承已磨損。修復(fù)磨損后的連接盤和軸承座,將連接盤的配合面軸頸車削小一點,使配合面表面恢復(fù)平整(切削量應(yīng)以表面達到無磨損痕跡為準(zhǔn))。車好后,記下此時的軸徑(假設(shè)為D);將軸承座配合孔的直徑加大約10mm,然后在加大的孔內(nèi)鑲1個襯套,襯套內(nèi)徑要小于D,鑲好后,再將襯套的內(nèi)徑車削到D+0.5 mm的尺寸,使連接盤和軸承座配合面有0.5mm的間隙。左、右兩側(cè)的連接盤和軸承座要配對修復(fù),不能互換,連接盤上的兩個旋轉(zhuǎn)密封環(huán)因已用過,有一定的磨損,外徑略有減小,經(jīng)試驗正好能用,用修復(fù)好的連接盤和軸承座一起裝機調(diào)試,故障排除。
  一臺TY220型推土機拉動任意一側(cè)的轉(zhuǎn)向拉桿時推土機都不能轉(zhuǎn)向,但若同時拉動左右轉(zhuǎn)向拉桿,則推土機仍然能直線前進。初步判定,是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)故障,經(jīng)檢查,轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu)完好。測得精濾器油壓為2.3MPa,說明轉(zhuǎn)向泵沒有問題。檢查分流閥、順序閥和轉(zhuǎn)向閥三者的組合體,即拆下后橋箱上蓋,解體各閥,檢查各閥的閥芯。發(fā)現(xiàn),順序閥的閥芯被雜物卡住,順序閥一直處在溢流狀態(tài)。轉(zhuǎn)向回路油壓過低,操縱轉(zhuǎn)向閥時轉(zhuǎn)向回路的油壓遠不能克服轉(zhuǎn)向離合器彈簧的彈力,因而使轉(zhuǎn)向離合器不能夠分離,所以推土機不能轉(zhuǎn)向。清洗順序閥后裝機,故障排除。
  一臺CATD9L型推土機,能正常直線行駛,但不能左轉(zhuǎn);推物料作業(yè)或上坡時總向左偏轉(zhuǎn)。檢查動力傳動系統(tǒng)回油濾網(wǎng),未見機械雜質(zhì),但油液相當(dāng)渾濁。變速器和變矩器濾芯內(nèi)有細鐵屑(用磁鐵能吸住)。進一步檢查泵壓、變速器速度和方向離合器壓力,均正常。再檢查變矩器進口壓力和出口壓力,也正常。證明液壓泵沒有損壞,轉(zhuǎn)向離合器和制動器也沒有泄漏。分解檢查轉(zhuǎn)向離合器和制動器總成,發(fā)現(xiàn)摩擦片上的摩擦材料已磨損,且壓片和摩擦片變形,呈碟型彈簧狀,轉(zhuǎn)向離合器轂已磨出溝槽,摩擦片卡在槽中,無論在接合位還是分離位,轉(zhuǎn)向離合器都不能徹底分離和完全接合。于是,放出動力傳動系統(tǒng)的油液,清洗油路和主要液壓元件。安裝修復(fù)的轉(zhuǎn)向離合器和制動器總成后測壓,正常,但裝回半軸后左、右都無轉(zhuǎn)向。再拆下并分解轉(zhuǎn)向離合器和制動器總成,摩擦片、活塞密封都沒有問題,但發(fā)現(xiàn)進油口堵塞,因未裝定位銷,導(dǎo)致制動器不能釋放,不能正常工作。安裝定位銷,重新組裝后試機,一切正常。
  一臺山推TY220型推土機在換上新轉(zhuǎn)向閥后,自動向右跑偏。首先檢查,制動帶之間無異物。檢查制動踏板行程和制動帶間隙,兩者均正常。拆檢右轉(zhuǎn)向離合器發(fā)現(xiàn),摩擦片及分離彈簧、活塞油封均完好。疑點集中在剛剛換上的新轉(zhuǎn)向閥上,拆檢發(fā)現(xiàn),右轉(zhuǎn)向閥桿右端的小活塞腔里有一片加工時留下的鉆屑,把堵住油孔的小鉆屑取出,裝復(fù)試機,跑偏故障排除。

6.引導(dǎo)輪總成損壞
  東方紅T90型推土機使用一段時間后,容易出現(xiàn)引導(dǎo)輪損壞、引導(dǎo)輪軸嚴(yán)重磨損、軸套燒毀的現(xiàn)象。
  經(jīng)檢查論證,引導(dǎo)輪軸磨損、滑動軸承的軸套燒毀是由于引導(dǎo)輪軸與滑動軸承軸套之間由邊界潤滑轉(zhuǎn)化為部分干摩擦,摩擦功耗急劇增大,產(chǎn)生大量的熱量。當(dāng)溫度超過軸套表面的合金熔點時,軸套表面開始熔化,直至完全燒損。導(dǎo)致引導(dǎo)輪軸潤滑不良的主要因素:一是引導(dǎo)輪雙金屬套滑動軸承不同軸度超差,履帶行走產(chǎn)生振跳和沖擊,一旦幾何尺寸超差,就使引導(dǎo)輪軸與軸套間隙過小或無間隙,潤滑油膜厚度不夠甚至無潤滑油膜。二是引導(dǎo)輪軸表面粗糙度超差。軸表面上有許多金屬棱峰,破壞了軸與滑動軸承之間潤滑油膜的完整性和連續(xù)性。工作時,潤滑油中會產(chǎn)生大量金屬磨屑,使軸與軸承表面粗糙度增加,潤滑狀態(tài)愈加惡化,造成引導(dǎo)輪軸與滑動軸承嚴(yán)重磨損。三是原結(jié)構(gòu)存在缺陷。潤滑油從引導(dǎo)輪軸端螺塞孔注入,然后逐漸充滿整個腔體,在實際操作中,如果沒有注油專用工具,潤滑油僅在自身重力的作用下很難通過引導(dǎo)輪內(nèi)迂回的腔體,且腔內(nèi)氣體排出不暢,潤滑油很難注滿。原機腔體充油空間太小,造成潤滑油量嚴(yán)重不足。另外,引導(dǎo)輪軸和軸套間隙內(nèi)的潤滑油因沒有油道而不能將軸承工作產(chǎn)生的熱量帶走,致使軸承的工作溫度升高,潤滑油黏度下降,潤滑油膜厚度減小。
  解決措施有三。一是加工要保證軸套的不同軸度在規(guī)定的范圍內(nèi)。二是引導(dǎo)輪軸表面粗糙度應(yīng)符合規(guī)范的要求。三是改進結(jié)構(gòu):在輪轂焊合件上增加油道和蓄油腔,增加蓄油量,使注油量由原150mL增加到1182mL,改善了潤滑油的循環(huán)狀態(tài);將原注油器的注油嘴錐度由90°改變?yōu)?20°,保證與引導(dǎo)輪軸內(nèi)階梯孔處錐度一致。加油時將注油器油嘴用力壓在階梯孔處,靠壓力使?jié)櫥屯ㄟ^迂回的油道,注入蓄油腔,空氣從排氣孔處排出。改進后,故障排除。
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