1.故障原因分析和檢查
從回轉機構的工作原理知,產生故障的原因有三個方面,即主工作油路、機械傳動和控制油路部分。
(1)主工作油路的檢查
如果回轉主油路壓力較低,測量主工作油路系統(tǒng)的壓力,在后工作油泵壓力出口處有一內六角油堵,拆下后裝上壓力表,操作回轉手柄,將柴油機加速,經測量壓力達23.5MPa,為系統(tǒng)的正常工作壓力,說明主工作油路各液壓元件均正常。
(2)機械傳動部分的檢查
回轉馬達將動力經變速器的小齒輪輸出,小齒輪繞回轉齒圈旋轉,在這一動力輸出的過程中,如果相互嚙合的齒輪受卡,也會產生無回轉動作。
(3)控制油路的檢查
由于該挖掘機其他動作均正常,說明提供控制油壓的輔助油泵工作正常。回轉動作的控制油路有3條,即控制回轉閥桿、制動松開閥和進人停車制動活塞的油路。具體分析如下。
操作回轉手柄時,觸摸回轉馬達壓力油管時有較強的油流感,說明主工作壓力油已到達回轉馬達,控制閥的回轉閥桿能正常打開,控制油路工作正常。測量至停車制動活塞的油壓。打開該油路到回轉馬達的管接頭,裝上三通接頭和壓力表,經測量壓力達4MPa,說明該油路壓力正常。
測量至制動松開閥的油壓。打開該油路到回轉馬達的管接頭,裝上三通接頭和壓力表,經測量壓力為0.4-0.6MPa,顯然是這一壓力太低(正常工作壓力應為4MPa),無法打開制動松開閥,另一路的控制油也就流不到制動活塞內,更打不開回轉制動裝置,因此,回轉也就無動作。該油路壓力較低的原因有兩個,一是控制閥產生泄漏,使進人制動松開閥的油壓變低(把壓力表接在從控制閥到制動松開閥的控制油管的管接頭上,實測油壓僅為0.4-0.6MPa,說明控制閥已泄漏的判斷正確);二是制動松開閥因磨損使配合間隙變大產生泄漏(經解體檢查,其閥桿與閥孔配合較好,也無卡死現象)。
2.故障處理
從故障的原因分析和檢查故障的主要原因是控制閥產生泄漏。由于修復比較困難,于是更換了控制閥,修復后,回轉動作恢復正常.